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通過對影響氨法脫硫的硫酸銨結(jié)晶影響因素的分析

日期:2021/7/15 Click:784
濃度為35%的硫酸銨溶液首先經(jīng)列管換熱器預(yù)熱進入蒸發(fā)器進行蒸發(fā)濃縮,濃度達到48%左右溶液進入結(jié)晶器濃縮結(jié)晶,晶體經(jīng)離心機實現(xiàn)固體與液體的分離,得到有價值的化肥硫酸銨成品,在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)晶體生成不穩(wěn)定、晶體大小不穩(wěn)定,結(jié)合結(jié)晶原理和其工藝特點,探討影響其結(jié)晶的因素,找到合理的控制參數(shù)。
通過對影響氨法脫硫的硫酸銨結(jié)晶影響因素的分析,制定了生產(chǎn)過程中應(yīng)采取的措施。

1前言

氨法脫硫技術(shù)是近年來新興的脫硫技術(shù),廣泛應(yīng)用。氨法脫硫的副產(chǎn)品是硫酸銨,作為含氮含硫的肥料,具有廣闊的市場需求,這也是氨法脫硫技術(shù)普及應(yīng)用的重要優(yōu)勢,如何使回收的硫酸銨溶液濃縮結(jié)晶是氨法脫硫技術(shù)的重要環(huán)節(jié)。

柳鋼燒結(jié)廠燒結(jié)和球團生產(chǎn)線均采用氨法脫硫技術(shù),由煙氣脫硫和母液回收兩部分組織,其中母液回收系統(tǒng)由蒸發(fā)器、結(jié)晶器、離心機、干燥系統(tǒng)組成。濃度為35%的硫酸銨溶液首先通過列管換熱器預(yù)熱進入蒸發(fā)器進行蒸發(fā)濃縮,濃度達到48%左右溶液進入晶體濃縮晶體,晶體通過離心機實現(xiàn)固體與液體的分離,獲得有價值的化肥硫酸銨成品,在生產(chǎn)過程中,晶體生成不穩(wěn)定,晶體大小不穩(wěn)定,結(jié)合晶體原理及其工藝特點,探討影響晶體的因素,找到合理的控制參數(shù)。

2影響因素分析

2.1斷裂雜質(zhì)對結(jié)晶的影響

(1)目前柳鋼燒結(jié)廠氨脫硫采用廢棄形式,以焦回收的氨水為吸收劑,脫離煙氣中的SO2,氨法硫采用焦化廠焦回收的廢氨水(濃度≤10%),氨水中含有大量雜質(zhì),煙氣與含氨水的吸收液反應(yīng),溶液中含有鈣、鎂、鐵、鉛等離子,這些離子吸附在硫酸晶體的表面,復(fù)蓋了結(jié)晶表面的活性區(qū)域,使結(jié)晶生長緩慢,尤其對硫酸的生長影響最大。

(2)燒結(jié)系統(tǒng)技術(shù)涉及大量粉塵,主吸引系統(tǒng)的大量煙塵與煙一起進入脫硫系統(tǒng),煙塵中含有鈣、鐵、鎂等金屬要素,這種金屬離子容易與脫硫溶液中和的SO4^2-離子結(jié)合硫酸鹽沉淀,這些雜質(zhì)進入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)對結(jié)晶過程有很大影響。

(3)硫酸銨溶液的雜質(zhì)在一定時間內(nèi)大量積累了結(jié)晶器內(nèi)的晶體體積,但離心機無法分離細小的晶體粒子,結(jié)晶器內(nèi)的溶液飽和度提高,溶液粘度增大,對生產(chǎn)過程的影響主要表現(xiàn)在結(jié)晶器內(nèi)的溶液費用過大難以控制,生產(chǎn)廢水難以增加脫硫消耗,晶體細小無法分離。

2.2pH值對結(jié)晶的影響

溶液PH值對結(jié)晶的影響主要表現(xiàn)在兩個方面:一是對結(jié)晶形狀的影響,二是破壞結(jié)晶的正常生長條件。在一定條件下,隨著溶液pH值的提高,溶液的介穩(wěn)區(qū)減少,硫酸銨晶狀由多面體粒子變成細長的六角柱狀,甚至針狀。同時,母液粘度增大,硫酸銨分子擴散阻力增大,阻礙晶體正常生長。當(dāng)pH值為5-6時,硫酸銨晶體可生長為較大的圓形晶體。溶液的PH值突然下降時,溶液中的細晶體消失,破壞了晶體的正常生長條件。在現(xiàn)有工藝設(shè)計中,沒有檢測到進入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)硫酸銨溶液pH值,只檢測到溶液的比重和顏色,不利于調(diào)整工藝參數(shù)。

2.3蒸發(fā)溫度和真空度對結(jié)晶的影響

蒸發(fā)器采用減壓降溫蒸發(fā)形式,濃縮高溫的溶液從升膜蒸發(fā)器進入高真空度的結(jié)晶器繼續(xù)濃縮蒸發(fā),在高真空度下降低溶液沸點溫度,增加溶液的飽和度在實際生產(chǎn)過程中,結(jié)晶器和升膜蒸發(fā)器的真空度難以控制穩(wěn)定,真空度不穩(wěn)定的溶液溫度變化大,影響正常生產(chǎn),一方面管道、泵葉輪容易堵塞,另一方面粒子的碰撞,二次成核量增大,晶體增長速度慢,晶體粒子減小,不利于大粒子晶體的形成。

2.4結(jié)晶器溶液比重的影響

結(jié)晶器溶液長期循環(huán)生產(chǎn),溶液中細小的晶體含量較多,溶液粘度和比重不斷上升,溶液比重甚至達到1.30g/cm3以上,結(jié)晶器沸騰特別激烈,生產(chǎn)控制參數(shù)難以控制,晶體細小的硫漿進入供給槽難以沉淀或粘在供給槽內(nèi)難以順利進入離心機,結(jié)晶器內(nèi)的比重越來越高,溶液沸騰量極難控制,高濃度的溶液隨著冷凝水進入脫硫補水系統(tǒng),影響脫硫運行正常脫硫,從而影響到產(chǎn)生不良好的脫硫,從而影響到產(chǎn)生正常的脫硫。

2.5控制措施

2.5.1壓力控制蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)中母液雜質(zhì)含量

(1)控制氨水質(zhì)量,煉焦后回收脫硫氨水進行質(zhì)量分析檢查,其中磷酸鹽含量嚴格控制,氨水回收罐在脫硫系統(tǒng)輸送氨水前分析檢查合格后輸送,不合格的磷酸處理合格后再使用,氨水中含有大量磷酸溶液

(2)嚴格監(jiān)測脫硫入口煙塵濃度,燒結(jié)系統(tǒng)機頭電除塵系統(tǒng)必須正常運行,粉塵粒子深度在30mg/m3以下,盡量減少洗煙后溶液的含灰量,脫硫溶液進入蒸發(fā)系統(tǒng)前必須通過中間罐充分沉淀,取上層清液蒸發(fā)結(jié)晶。

(3)結(jié)晶器內(nèi)長期循環(huán)的漿液定期排放到事故池中加入氨水混合,從事故溶液送到脫硫系統(tǒng)中循環(huán)使用,不僅可以為脫硫補充液位,還可以將不穩(wěn)定的亞硫酸鹽氧化為穩(wěn)定的硫酸鹽,硫酸鹽雜質(zhì)可以在脫硫塔和中間緩沖罐、母液罐等容器內(nèi)沉淀,有效降低母液中的雜質(zhì)含量。

2.5.2控制結(jié)晶循環(huán)器內(nèi)硫酸銨漿液pH值

正常生產(chǎn)時,每2小時檢測一次漿液pH值,pH值低于5時,可考慮在母液罐內(nèi)加入氨水進行調(diào)整的pH值大于7時,結(jié)晶器漿液的排出部分在事故池中加入水后,在脫硫系統(tǒng)的補水循環(huán)使用中降低pH值

2.5.3合理控制結(jié)晶器的生產(chǎn)溫度和真空度

結(jié)晶器內(nèi)溶液溫度的控制主要通過控制升膜蒸發(fā)器和結(jié)晶器的真空度來實現(xiàn),加上加熱蒸汽的合理控制,理論上硫酸銨的最佳結(jié)晶溫度為70℃左右,在實際生產(chǎn)過程中考慮到南方氣溫的影響,循環(huán)水冷卻系統(tǒng)的降溫成本和節(jié)約能源(夏天高溫天氣時,一臺冷卻系統(tǒng)對循環(huán)冷卻水的降溫能力大量為10℃左右,水溫從50℃下降到40℃左右,冷卻水系統(tǒng)的水溫度超過40℃時,對結(jié)晶器的降溫有很大影響

2.5.4控制晶體中的溶液比重

晶體生成后,定期測量含有晶體漿液的比重,特別是長時間生產(chǎn)時應(yīng)注意,正常情況下的比重變化不大,其他條件變化不大時溶液比重上升時,生產(chǎn)穩(wěn)定會受到影響,比重超過1.27g/cm3時,應(yīng)考慮在晶體內(nèi)加入水稀釋降低溶液比重,完全消除細晶體后,濃縮晶體,得到理想的晶體

3結(jié)論

在實際生產(chǎn)過程中,影響硫酸銨晶體的因素并不單一,可能是一種或幾種因素共同影響,我們主要控制進入晶體系統(tǒng)溶液的雜質(zhì)含量,盡量保證溶液無視雜物,將溶液pH值控制在5-6的范圍內(nèi),晶體系統(tǒng)溶液的真空度控制在-90度左右,晶體溫度控制在60℃左右,晶體溶液的比重低于1.27g/cm3

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